随着选煤厂洗水闭路循环和环境保护要求的日益提高,煤泥水处理在选煤厂中变得越来越重要。近年来细粒煤分选设备得到很大发展,分选下限也越来越低,导致煤泥水的粒度组成发生了相应的变化,煤泥水中的-0.3 mm级含量占主要地位,由于大量极细颗粒的存在,使得煤泥水处理起来越来越困难。尽管国内同行在工艺流程和设备上不断改进,这一难题仍困扰着选煤界。
煤泥水由煤和水组成,其性质既与煤的性质有关,又与水的性质相关,并受它们之间相互关系的影响,主要由煤泥浓度、黏度、灰分、化学性质及煤泥的粒度组成。其中煤泥的粒度组成很大程度上决定了煤泥水沉降过程的难易程度,且随着粒度变细及细粒含量的增多,使颗粒的布朗运动加剧,煤泥水黏度增大,并使煤泥水具有某些胶体的性质,从而导致煤泥水长时间不能沉降,其均匀、稳定地悬浮在水体中,沉降效果差。在连续生产过程中,稳定悬浮并大量集聚,使原煤浓缩机和尾煤浓缩机溢流浓度不断增高,进入洗水系统,造成恶性循环和连锁反应,进而严重影响跳汰机和浮选机分选效果,而且还影响商品煤质量,更严重的是煤泥水外排导致环境污染。通过添加水处理絮凝剂发生复杂的热物理、化学过程,产生凝聚和架桥作用,降低或消除颗粒间的排斥力,中和颗粒表面电荷,使颗粒结合在一起,体积不断增大。当颗粒聚集到一定体积程度时,便从水中分离出来,形成絮团,使沉降速度大大提高。絮凝剂
合理使用净水絮凝剂以降低洗水浓度:一般洗煤厂的洗水主要由原煤浓缩机溢流、尾煤浓缩机溢流和压滤机滤液等组成,其中原煤浓缩机溢流占70%,尾煤浓缩机占25%。2002年10月份前我厂原煤浓缩机溢流在15 g/L~130 g/L之间,生产任务大、生产时间较长时,更为突出,直接影响产品质量和产率,影响粗煤泥系统的正常运行。为此我厂2002年投资近百万元增加了一套截粗环节,解决浮选入料问题,但未能从根本上解决,洗水浓度居高不下。我们通过分析,着手解决洗水的主要组成部分,通过多次试验,2001年5月首先将絮凝剂配制成0.2%~0.5%加入尾煤浓缩机,使溢流水大为改善。如果生产稳定的情况下,洗水浓度一般稳定在30 g/L以下,不仅提高了洗水质量,还改善了浮选稀释效果,但不能解决原煤浓缩机溢流的细泥在洗水中的聚集循环问题。絮凝剂厂家
通过底流大排放来提高浮选机通过量:由于添加高效絮凝剂改变了原煤浓缩机沉降方式,由原来的扩散型变为集中混合型,沉降速度加快,减少积聚时间,只有连续稳定地排放才能起到一定的作用。根据浮选机最佳入料浓度(120 g/L)制定排放制度,实现浮选机最大通过量,由试验前的100 m3/h左右提高到250 m3/h左右,加快浮选速度,实现底流大排放,保证浓缩机清水层1.5 m~2 m,减少了细泥积聚,排放出循环水系统,由压滤机把关处理。存在问题是长时间停车导致刚开车时浮精灰偏高,可通过采取浮选系统迟停早开的办法加以解决。通过改善浮选机入料条件,不仅提高了浮选机工作效率,而且使产品各项指标较使用絮凝剂前发生显著变化,浮选精煤灰分合格率、稳定率有较大改善,浮选精煤产率提高至少2%,尾矿灰分提高10%。絮凝剂厂家
通过合理使用絮凝剂和加强煤泥水环节管理,有效地完成了选煤厂浮选系统的主要任务,提高了精煤产率,降低了洗水浓度,各种消耗除絮凝剂外明显下降。电耗仅为计划的46%,油耗为0.9kg/t干煤泥,大型设备真空泵、高压泵、煤泥泵等运行周期延长6~12个月。煤泥水系统实现闭路循环,杜绝了煤泥水外排,洗水浓度控制在10g/L左右,基本实现清水洗煤。产品质量得到提高:精煤灰分指标降低2%;浮精煤水分降低2%;尾煤灰分提高10%;综合精煤产率提高1.5%;设备负荷减少866.9 kW/h;洗煤机处理量由250 t/h提高到325 t/h。絮凝剂
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